标准规范下载简介和部分内容预览:
论供水行业的节能潜力供水行业节能潜力巨大,主要体现在取水、输配、加压和处理等环节。据统计,我国城镇供水系统平均电耗约300–600kWh/千吨水,其中水泵机组能耗占比超70%,而管网漏损率平均达12%(部分老旧城区超20%),意味着大量已耗能的水在输送中白白流失,形成“隐性能源浪费”。通过推广高效节能水泵、变频调速技术及智能调度系统,可降低泵站综合能耗15%–30%;应用DMA分区计量与GIS+物联网漏损管控平台,有望将漏损率降至8%以下,相当于年节电数亿度。此外,水源优化调度(如利用重力流替代加压输水)、清水池高位调节、再生水回用于冲洗与绿化等措施,亦具显著节能协同效应。随着“双碳”目标推进,供水企业正加快数字化转型与绿色改造——如建设光伏泵站、余压发电装置、智慧水厂能源管理系统(EMS)等。据住建部评估,全国供水系统若全面实施节能技改,年节电量可达80–120亿千瓦时,折合减碳约600–900万吨CO₂。节能不仅是降本增效手段,更是提升供水韧性、实现可持续发展的关键路径。(398字)
η(Q,H)是流量Q和扬程H的函数,其大小与参与运行的水泵的状态相关。某一台泵的运行效率高并不能代表整个泵站的运行效率高,我们追求的是多数的水量由高效的定速泵输送,只对少数的水量进行较低效率的调节,以适应管网特性的变化。这样就可使得整个泵站的η(Q,H)达到最佳。 可以看出,减少富裕扬程∆H(Q,t)和效率偏差∆η(Q,H)是泵站节电潜力所在。
1.2 水泵配置及运行中存在的不足
恩阳河穿越施工方案水厂的送水泵站配备5台德国KSB公司生产的单级双吸卧式离心泵。具体参数见下表:
送水泵机组运行初期,水厂的2台变频调速大泵、一台定速大泵、2台定速小泵,由于控制程序设计和机组容量配置上存在不足,变频泵运行下限转速设在909rpm,送水控制压力为较为恒定的0.39±0.02MPa,3号定速大泵被设计为故障时的应急泵而不参与平时的正常送水。而从水厂投产到现在运行状态是14~18 万m3/d,并且日间和夜间的送水量差别较大,白天最高送水量可达到8000~9200m3/h,夜间的送水量基本在4800~5200 m3/h之间,机组流量可调节范围不能覆盖全天流量变化,存在平滑供水盲区。
变频调速泵(存在一定的气蚀现象)的额定工况下的效率较定速泵低10%左右,而且随着转速的降低,其效率出现明显下降,由最高值78%可降至最低62%,尤其是调速泵出水量在3500m3/h以下时,吨水电耗呈直线上升。由于要满足管网水量变化要求,调速泵要全天运行,其送水量所占比重超过全天的60%以上,夜间为100%,因而泵站没有完全达到变频节能之目的;而且由于调速泵设定了运行下限,当管网需水量在5200~(3200+3900)m3/h 时,定速小泵须运行在阀门调节状态;同时,送水控制压力设定为较为恒定的0.39±0.02MPa,无法与管网特性相一致,夜间存在相对富裕扬程。
1.3 分析与节能改进效果
通过以上分析,我们对泵站运行方式及参数相继进行了一些调整:首先,将1、2#变频泵的运行下限由909rpm调整到840rpm,拓宽了调速泵的调节范围,使定速泵摆脱了阀门调节运行方式;其次,将3#泵由故障时备用转为可以参与正常运行状态,实现了较大水量由高效泵输送的目的;将运行压力范围由原来的0.39±0.02MPa调整为0.38±0.03MPa,由运行人员根据水量和调度要求合理控制泵站运行状态,减小了富裕扬程。通过以上调整,水厂的吨水电耗由最初的0.17kwh/m3降到了目前的0.16kwh/m3左右,实现了6%左右的节能效果。
但是,距离比较理想的0.14 kwh/m3尚存在较大差距。
1.4 有待探讨的泵站节能问题
对于已建成运行的泵站来说,由于硬件部分改造难度较大,所以,节能的主要方面应在调整运行方式和运行参数上,也正因为此,泵站的节能潜力难以得到充分挖掘。我们认为,泵站的节能工作应该提前放在设计阶段,尽量减少日后的改造。一座泵站,除去满足送水容量外,应该就如何实现节能和稳定运行方面多做工作,重点可考虑以下几点:
充分了解掌握水量需求,以发展变化的角度研究确定最低和最高需水量,由此确定水泵机组数量和容量的配置。原则是机组送水量可平滑覆盖任何需水时段,不能存在流量调控盲区或以牺牲压力为代价来适应流量变化。
慎重采用调速机组进行大比重送水,尽量使用阶梯泵配置,采用较小容量的调速水泵进行流量调控,这样可提高整个机组的效率,使效率偏差∆η(Q,H)充分减小。
尽可能地采用符合管网特性的流量-压力关联自控技术或是管网末梢恒压控制技术,把富裕扬程∆H(Q,t)降至最低。
重视水泵的必需气蚀余量参数的准确确定,水泵运行不能出现气蚀现象,否则将大大削弱水泵的送水能力、降低运行效率,并且严重影响使用寿命。必需气蚀余量选取应考虑水中的含氯量的影响。根据有关资料介绍,当水的余氯为0.5mg/L时,水泵的必须气蚀余量需要提高5m。
供水行业的最大特点就是处理和输送大量的水,水的自然属性完全可以加以利用,达到节能效果。下面介绍的就是几个利用水的落差和水温进行水厂资源开发的例子。
2.1 水库取水前池实现小落差无耗能集中曝气
保定地表水厂的原水引自68公里远的西大洋水库db/t29-304-2022标准下载,水库水面与前池水面存在20余米的落差,取水口末端是直径为1000mm的钢管,采用调流阀进行流量调节;钢管中心与前池水面存在800mm落差,前池水深为4m;目前输水量在7000m3/h左右,流量比较平稳。由于华北地区近年降水量持续偏少,水库水质恶化倾向严重,每年的夏初到秋末,原水中的H2S和溶解性锰大量增加,水体中溶解氧降低到10%以下,前池水面散发出明显的刺激性气味。
要消除H2S和溶解性锰,进行曝气是比较好的方法。开始我们使用数量有限的潜水曝气机,效果不理想。如果要达到较好的曝气效果,必须大幅度增加曝气强度,那么能耗将迅速提高。据估算,至少要消耗50kw的电力,不算初期投资,单运行费用就是600元/日。如何实现既达到较好的曝气效果又节约电能的效果呢?为此,我们对前池进行了仔细研究,发现可以利用比前池水面高800mm、直径为1000mm的前池进水管实现无附加能耗的集中曝气,因为这段管道的重力过水流量应该可以达到10000m3/h左右,远大于实际运行的输水量,管道内部应该存在一定的真空度。同时,对管道内部压力进行实际测量,结果与分析计算的相符,为负的2.5mH2O。
根据上述情况,我们设计了一台插入式差压空气管,内径为Ø325,插入深度为800mm。安装位置在调流阀后DN600的检查孔上。经过空气流量测量,实际进气量达到1540m3/h,原水中的H2S吹除率达到90%,溶解氧增加到80%,节能与增效作用显著。
2.2 送水泵变频器间采用水温空调进行降温
送水泵房变频器间配备2台型号为ACS627—0900—6的变频器,容量各为900KVA,输出最大功率为710KW,效率为98%,内部风机的冷却空气流量为4500m3/h,单台最大发热量为18KW。变频器运行的环境温度要求控制在40℃以下。原变频器间的冷却状况是,2台7000W冷量的柜式空调和1台2000m3/h的排风扇,室内温度控制存在问题,即在每年的夏季,变频器间的温度往往高达33~40℃,变频器工作在容许环境的上限,这样对电力电子器件和控制部分都不利。当外界气温超过28℃后,2台空调的制冷能力不足,必须同时打开变频器间的房门进行通风,总体冷却效果不佳,而且变频器内部电力器件蒙尘较重,对器件的使用寿命有一定影响,必须定期清理。
为了找到一种最好的冷却方案,我们论证了完全强制通风冷却和全封闭空调冷却的优缺点,发现他们都存在不足,节能与增效不能并举。前者的优点非常明显,充分利用温度一般不高于40℃的室外空气进行通风冷却,只要变频器间的换风流量等于大于变频器所需的冷却空气流量即可,特点就是节能。风机能耗不超过1KW,一年运行费用不超过1800元,初期购置、安装费用也很有限。缺点是换气流量较大,吸入的粉尘较多,变频器内部器件表面蒙尘较重,导致清洁强度加大,电力器件使用寿命缩短。当然,充分改进空气过滤方法,提高换气质量,这种方式也是值得考虑的。而后者的优点也是不言而喻的,一是洁净,二是温度可控性好;其缺点同样明显,电耗过高,投资高,维修难度大。根据变频器单台发热量,一台变频器运行就需18KW的制冷量,加上房间本身的冷却6KW,共需24KW的冷量,相应电耗约为8~10KW。那么从每年的5月到9月的运行期间,大约要消耗电力28800~39600KWh,折合电费1.2~1.6万余元。而且由于空调的能效比会随运行时间的增长而下降,空调制冷能力就必须有相应容量裕度,那么实际电耗还要高.
那么,能否找到一种即节能,效果又好,而且投资、运行费用较低的方案呢?答案是肯定的。那就是充分利用水厂得天独厚的自然资源―水温,采用水温空调,利用水厂充足的水进行空气调节。我们注意到,水厂的水温即使在天气最热的时候,也没有超过15℃,而且,水温的升高相对气温的升高存在2个多月的滞后。利用这一点,我们对变频器间的空调系统进行了改造,安装了7台5P水温空调,它在通入的水温17℃情况下,单台换热量为8KW,7台就是56KW,完全能够满足变频器间的冷却要求。而流过水温空调的水,由于是在封闭管道和热交换器流动内,没有受到外界污染,可以直接回用,不存在水资源的浪费问题。根据实际检测,室温可以稳定地控制在25℃以下,而设备投资不足万元,单台用水量不足1.6m3/h,耗电小于0.1kw。每年综合运行费用不超过4500元,其广义节能效果显著。
天津双港垃圾焚烧发电厂工程施工组织设计2.3 利用小温差水体运动实现冬季平流池不结冰
保定地表水厂地处华北地区,冬季气温在0℃~-18℃左右,室外的平流沉淀池会出现结冰现象,为保障平流池安全运行,水厂通常的做法是组织人员沿池壁进行人力破冰,用工具清出一条不冻的水道。破冰从每年12月下旬到来年的2月中旬,工作量很大,而且并不能保障连续进行。对于这种人力的大量付出,我们认为就是一种严重的广义能源浪费,同时远离池壁处的冰得不到清理,会越积越厚,破冰效果很差。