30m空心板预制首件工程实施总结

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30m空心板预制首件工程实施总结

30m空心板预制首件工程实施总结(简介)

为确保后续大规模预制施工质量与工艺可控,我标段于2024年X月顺利完成30m预应力混凝土空心板首件预制工作。本首件选取K12+350桥左幅中板(标准跨径30m、宽1.24m、高1.3m),涵盖钢筋加工安装、波纹管定位、模板拼装、混凝土浇筑、智能张拉压浆及养生全过程。实施中严格贯彻“首件先行、样板引路”原则,重点优化了芯模防上浮固定措施、端部钢筋密集区振捣工艺及预应力张拉双控精度控制,有效解决了以往易出现的芯模偏位、蜂窝麻面及张拉伸长量偏差等问题。经检测,混凝土强度、弹性模量、结构尺寸、保护层厚度、张拉应力及孔道压浆密实度等12项关键指标全部合格,其中保护层合格率达98.6%,张拉伸长量误差控制在±2%以内。通过首件施工,验证了配合比设计、工装配置及作业流程的合理性,形成了标准化作业指导书及常见问题预防清单。本次首件成功为全线860片30m空心板规模化、工业化预制奠定了坚实基础,实现了质量、安全与工期的协同提升。(全文约398字)

深圳市某污水管线改迁工程施工组织设计 1、钢筋制作及安装

a、根据设计图纸要求,钢筋工长应熟悉图纸,进行钢筋抽样,抽样完毕后,方可交付钢筋工下料。

b、在钢筋下料过程中,严把质量关。而且质检员不定期抽查后台下料长度与钢筋工长料单长度比较,误差大于规范要求的重新制作。

c、成品堆放有标识牌,标明所用部位、长度、规格。

d、在打磨好的底模进行底腹板钢筋绑扎。

e、用粉笔在底模上按设计要求划出主筋间距和6#筋的间距,逐个进行绑扎。主筋的搭接采用单面焊接,保证焊接长度10d、焊缝饱满无气泡,并保证搭接的钢筋同轴。同一受力截面钢筋的焊接接头不得大于钢筋数量的50%。

f、钢筋绑扎时,6#筋与受力钢筋垂直绑扎,绑扎时注意控制钢筋的间距。

g、钢筋绑扎完毕后,应在梁底和钢筋外侧垫上同标号细石混凝土垫块,以保证混凝土保护层厚度和不露筋。

h、绑扎钢筋时应满绑,不得缺扣或漏绑。

i、内模和侧模安装完成后,绑扎顶板钢筋。具体要求和绑扎底腹板钢筋一样。

模板采用定型大块钢模板,每套模板外模板共22块,内模24节。外模板中间标准节长度3m,重442kg,每侧9块;两端非标准节1.475m,重138.6kg,每侧2块。内模板采用组合钢模板,中间标准节长1.25m,每节重325.7kg,22节;两端非标准节长度1.225m,重320.5kg,2节。

装模前进行模板表面打磨,除锈,涂脱模剂,清洁后开始装模,各项工作按图纸及规范要求施工。

采用C50混凝土,坍落度为140~180mm,并现场检测坍落度,准备后开始浇筑。用混凝土罐车直接从搅拌站运至现场,用龙门吊吊料斗下料入梁内,采用插入式振动棒,浇筑顺序为先底板后腹板,最后顶板,完成顶板后拉毛。施工中实验人员制作砼试件,每片梁混凝土试件做5组。

拆模后箱外采用覆盖洒水养护,保持混凝土始终处于潮湿状态,箱内洒水养护并用塑料布封堵两端,且有专人负责浇水养护。

表面有少许浮锈,有少数气泡,颜色不均匀。

6、张拉及压浆

千斤顶油表均已标定,设计锚下控制应力;1860×0.75=1395MPa,采用双控两端对称张拉,张拉顺序为N2→N1→N3,左右幅对称同步张拉,张拉程序:0→初应力10%ÓK→20%Ók→100%Ók(持荷2分钟)→锚固。

压浆结束后及时浇筑封端混凝土,封锚混凝土采用C50混凝土。

30米预制箱梁施工工序流程图

四、施工过程经验总结:

通过首件30m预制板梁的施工,证明了施工方案的可行性和可操作性,整个施工过程中,按流水作业,即节约了劳动力,又缩短了施工时间,关键工序控制(如:模板安装,钢筋加工,混凝土振捣)基本到位在以后施工中认真总结经验再接再厉,争创优质工程,但工作中也存在一些不足,在下一步工作中须进行改进。总结如下:

原因分析:混凝土运输罐车装料过多,达到12m3,浇筑时间长,导致后半车混凝土水份挥发,坍落度偏小。

处理方法:将混凝土运输罐车由12m3改为7m3,减小坍落度损失。

模板尺寸有偏差,线条不顺直。

原因分析:在模板安装的时候尺寸控制不够严格,浇筑过程中螺栓有松动。

处理方法:在模板安装时,在模板顶部设置钢管撑杆,将钢管撑杆穿在拉杆上,把两扇外模的间距控制在设计值,将拉杆拧紧并用铁丝固定丝杆,保证在浇筑振捣的时候拉杆螺栓不松动。浇筑前用直线进行模板的平顺性检查,在两侧分别用斜撑杆将外模板固定。

原因分析:因梁体钢筋太密集,振捣棒较粗。

处理方法:将原来60型振捣棒更换为50型振捣棒,并配置2台25型振捣棒辅助振捣。

某市黄忠大道2.5环茶店子段景观绿化工程园林绿化施工方案组织设计浇筑过程中局部拉杆螺栓松动。

原因分析:螺栓未拧紧,浇筑过程振动激烈。

处理方法:浇筑前一个一个螺栓要全部检查,拧紧合格后并用铁丝将螺母固定牢固后方可浇筑。

混凝土表面局部存在气泡、颜色不均匀。

原因分析:实测第2车混凝土坍落度偏小云南省交通运输厅关于切实加强公路隧道施工标准化管理的通知(云交基建〔2018〕96号),且振捣时间不够

处理方法:后续施工将严格控制混凝土坍落度,若坍落度过小时,则退回搅拌站加减水剂或同标号水泥浆重新搅拌均匀,且同时注意每次分层浇筑厚度,每层厚度不得超过30cm,增加50型振动棒至4台,25型振动棒2台。提高浇筑时振捣的频率和速度,在端部钢筋密集区,设置专门的附着式振动器进行梁端振捣。

六、附件 30m空心板预制方案和技术交底

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