预应力管桩涌起的原因及处理

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预应力管桩涌起的原因及处理

预应力管桩在施工过程中出现“涌起”现象,是指桩体在沉桩完成后出现上浮或隆起的情况。其主要原因包括:一是桩端进入饱和软土层后,因打桩扰动使土体产生超孔隙水压力,导致桩周土体膨胀上浮;二是桩端持力层为淤泥质土或软弱夹层,承载力不足,桩体下沉过程中土体发生侧向挤出;三是打桩顺序不当,导致已施工的桩受到后续施工振动或挤土效应影响而上浮。

处理措施主要包括:首先应查明涌起原因及范围,必要时进行复打或补桩处理;其次可采取预钻孔减少挤土效应、控制打桩速率、合理安排打桩顺序等措施,减小对周边土体的扰动;对于因超孔隙水压力引起的桩体上浮,可设置排水砂井或塑料排水板,加速土体固结;最后,应对上浮桩进行静载试验或高应变检测,评估其承载力是否满足设计要求,并根据检测结果进行相应处理。

预应力管桩是一种广泛应用的桩基础,在饱和软 粘土地区施打预应力管桩时,沉桩过程中容易挤压地 下土层,造成地面隆起,并使先打入的桩桩顶标高增 加,这一现象称之为桩涌起。桩涌起后,在桩底部形成 空位,使桩失去端承力,导致桩的承载力只能依靠桩周 摩擦力产生,从而使桩的整体承载力降低。且随着上 部建筑物自重增加,桩会沉陷。由于各条桩的涌起程 度不同,可能引起建筑物主体结构的不均匀沉降,严重 影响建筑物的安全。本文对工程实例中出现的预应力 管桩涌起的原因进行了深人分析,并提出了有效的处

通过研究分析,深层搅拌施工是用搅拌头将水泥 浆和软土强制拌和。搅拌次数越多,拌和越均匀,水泥

理方法,可为同类工程施工提供参考。

广州番禺区珠江边某住宅小区,其工程地质自上 而下土层分布特征:①素填土:疏松,厚0.60~2.70m; ②淤泥:饱和、流塑,厚5.30~9.90m;③粉质粘土:粘性 强,较湿,可塑~硬塑,厚度变化较大,为0.30, 11.70m:④强风化泥岩:泥质结构.含粉砂质.厚度变化

土的强度也越高。但是搅拌次数越多,施工时间也越 长,工效也越低。采用“三喷六搅”工艺及20%的水泥 掺量,地基承载力明显增加,达到设计要求。“三喷六 搅”施工工艺的改进,不仅较好地解决了喷浆不均的问 题,保证了桩体的均匀性与连续性,而且通过增加土颗 粒与水泥浆液的强制搅拌次数,保证了水泥土的充分 拌和,提高了复合地基的承载力。随着施工工艺的改 进,深层搅拌桩将会得到更广泛的应用。

大,为1.00~10.10m;勘探至此层终孔。 现拟建2排平行住宅,北排和南排分别建4栋19 层和11层框架结构住宅,间距为60m,各栋间距6m,总 建筑面积70000m²。其基础均采用中500mm预应力管桩 (以下简称桩),承载力设计值为2300kN。

北排19层建筑的桩基承台大多采用5桩承台,南 排11层建筑的承台全部采用2桩承台,承台平均间距 均为4m。当施工至沉桩总桩数的30%时,发现沉桩地 面隆起严重。北排建筑的桩地面隆起约700mm,但桩 未涌起,南排建筑的沉桩地面隆起约300mm,桩也同时 涌起约30~50mm。针对这种情况,施工单位暂停桩基 施工,并根据现场情况进行了具体分析。 研究表明:当淤泥和粉质粘土含水饱和时,桩进入 饱和软粘土层后,由于土层体积被压缩而产生的附加 孔隙水压力迅速增大,当孔隙水压力大于上部土层自 重产生的压力及上部土层抗剪力之和时,桩周边的土 层将受力向上方移动,形成地面隆起。但为何北排地 面隆起700mm而桩不涌起,而南排地面隆起300mm且 桩也涌起呢?

首先对土层中桩的受力情况进行 分析。当桩人土后其受力情况如图 2 所示。由于土层中明显隆起的主要是 上部的饱和度大的土层(以下简称饱 和土层),因此上部的饱和土层向上移 动对桩产生向上的桩周摩擦力F,而

张旭等:预应力管桩涌起的原因及处理

F,和F.与土层指数q和相应的各土层桩长L有关 表1各土层指数表

计算结果表明:桩是否涌起主要取决于饱和土层 的厚度及桩周摩擦力标准值的大小。饱和土层越厚 向上隆起的土层就越厚,其对桩周向上的摩擦力F;就 越大;相应地下部不饱和土层越薄,其对桩周产生的向 下摩擦力F2就越小,桩越容易涌起。防止桩涌起的关 键是降低土层中孔隙水压力。因为这可减少上部隆起 土层的厚度,同时也减弱饱和土层对桩的紧箍作用,控 制桩周摩擦力标准值的增长,从而达到降低F的目的。 要解决和防止桩涌起现象,就得降低土层中孔隙 水压力,可采用以下几个方案进行处理: (1)各栋采用由中间向南北方向退打的打桩顺序, 向南北两边的空地挤土,减小孔隙水压力,减少桩的涌 起量。 (2)每栋只安排1台桩机,控制每天的沉桩总数。 因为孔隙水压力有个消散过程,这样能控制孔隙水压 力增大。

(3)采用预钻排水孔的方法在桩区内钻一些排 水孔至饱和粉质粘土层底部,利用排水孔快速排出孔 隙水。 (4)采用钻打结合法即用1台既能钻孔取土,又 能沉桩的桩机,先对准桩位钻孔取土至粉质粘土层底 部,成孔直径稍小于预制桩的换算直径,成孔后不用移 机,在钻孔中插人预制桩,然后用同1台桩机沉桩。 (5)打桩前采用袋装砂井排水法砂井施工工艺 与套管成孔灌注桩类似,先将套管沉至饱和粉质粘土 层底部,再在套管中装人长条形砂袋、然后拔出套管、 利用砂井快速排出孔隙水.降低孔隙水压力。 (6)采用复打法复打法是通过对已涌起的桩进 行第2次施打使之复位。与钻打结合法、袋装砂井法 等比较,复打法费用低,工期相同,易施工且可靠性高。 在施工过程中,经成本、工期和施工难度等方面的 比较,决定采用方案(1)和(2)来减少桩基后期施工桩 的涌起量;并结合方案(6),对已产生涌起的桩进行处 理,使之复位。结果表明:采用方案(1)、(2)和(6)相结 合的施工方法,能取得较好的施工效果和经济效益。 而方案(3)不适用于本工程,因为淤泥土质过软,沉桩 挤压淤泥会堵塞预钻孔,而预钻孔过大又会引起孔壁 坍塌,容易造成桩位偏移;方案(4)和(5)施工难度大且 成本高。这是因为由于粉质粘土埋层深,处理费用较 高;且很难从地质资料准确判断桩是否会涌起,只能对 桩区的所有饱和软粘土进行处理,会造成浪费。

(1)收锤时记录所有桩的桩顶标高,打完全部桩

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2005年《建筑施工》改版扩容,欢迎订阅

后,等待数天(以4~5d为宜).待孔隙水压力有所消 散,地面不再隆起,再将所有桩的桩顶标高重测1次,2 次测量的差值为涌起量。 (2)复打时记录每5锤的贯人度,参考桩涌起量测 量数据,当桩不再下沉,总的沉人量达到涌起量时,则 复打达到要求。现场记录显示前5锤有明显下沉,15 锤即可收锤。复打时宜低锤轻锤密击,因为原桩已打 至持力层,并达到了收锤标准,涌起后桩底有空位。复 打的目的就是使桩下沉并充满空位,所以只要落锤的 冲击力能使桩下沉即可。注意不能按收锤标准起高锤 重新收锤,因为桩尖已至持力层,起高锤容易打破桩 身。如打破桩身,则要补打桩,补打桩时又必须测定其 对已复打完毕桩的影响程度和范围,并对影响范围内 已复打桩进行第2次复打。 (3)复打时不能漏桩,未复打的桩与其它桩有沉降 差,将可能造成建筑物不均匀沉差。已截桩的要在桩头 垫厚纸皮,防止打破桩头;送人地下的桩要挖出桩头复 打,复打时要配备1台挖掘机,以挖桩头和平整场地。 (4)基坑开挖在打完桩后15d天开始(包括复打时 旬在内),此时孔隙水压力已基本消散。如果过早开 挖,当上部土层被挖去,土层自重压力降低,可能隆起 并引发桩涌起。且孔隙水压力会将未开挖的土推向已 开挖一侧,导致桩偏斜。

1 赵志缙,于晓音.地下与基础工程百问[M].北京:中国建筑工 业出版社,2001. 2] 吴湘兴.建筑地基基础[M].广州:华南理工大学出版社,1997.

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