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箱梁试打施工总结箱梁试打施工是桥梁建设中的重要环节,旨在验证设计方案的可行性、施工工艺的合理性以及设备性能的可靠性。以下是关于箱梁试打施工总结的简要介绍:
本次箱梁试打施工严格按照设计图纸和技术规范进行,主要目标是检验模板体系的稳定性、混凝土浇筑工艺的合理性以及预应力张拉的精确性。在施工前,项目组对施工方案进行了详细论证,并对相关人员进行了技术交底,确保每一步操作都符合标准。
施工过程中,我们采用了先进的机械设备和严格的监控措施,以保证施工质量。通过对模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑及养护等工序的严格控制,成功解决了可能出现的技术难题。例如,在混凝土浇筑阶段,通过分层浇筑和振捣优化,有效避免了气泡和蜂窝现象的产生;同时,实时监测温度变化,确保混凝土强度达到设计要求。
试打完成后,经过全面检测,各项指标均满足设计要求,证明了施工方案的可行性和科学性。此次试打不仅积累了宝贵的施工经验,还为后续大规模施工提供了重要参考依据。未来,我们将进一步优化施工工艺,提升效率,确保工程按期高质量完成。
总之,箱梁试打施工的成功实施,标志着整个桥梁建设项目迈出了关键一步,为后续工作的顺利开展奠定了坚实基础。
根据专家建议,我们与商品砼站取得联系,在他们的积极配合下,对水泥、砂、石料、外加剂进行了严格的控制。由业主、监理及施工单位共同派人员进行全面跟踪。对砼搅拌时间进行不同时间的搅拌对比试验,并最终选定70秒至80秒之间;对外加剂进行了重新试验,调整了外加剂的掺量;对砼从投料、击料、运输时间进行了严格要求,加强了联系和控制力度。以此保证了砼生产的稳定性,提高了砼供应质量的稳定。
1、支架基础进行认真处理,并用枕木垫平,保证支架不发生不均匀沉降,使其能保证模板不变形,加强模板自身的钢度,控制好模板的几何尺寸不发生变化。
2、模板采用新菲林板,拼缝处采用玻璃胶封堵严密,使其不漏浆,并将玻璃胶污染处认真擦洗干净,避免污染砼表面。
3、模板内表面在砼浇筑前全部擦洗干净,表面不涂刷任何品牌的脱模剂,并在浇筑前请监理及业主检查。
1、砼浇筑顺序由底板向腹板浇筑,从低处向高处推进,一次连续浇筑,并严格控制投料数量,边投料边振捣,使砼振捣能得到充分有效控制,保证砼的密实度,减少气泡的产生,提高砼表面的光洁度。
2、浇筑时间控制,因为实际浇筑时,采用泵送砼,这样浇筑过程比较连续,不易产生接缝明显的问题,同时采用了缓凝型减水剂,延长砼凝固时间,避免干接缝的发生。
3、砼振捣工艺控制,采用插入式振捣棒,根据钢筋间距的大小,采用不同直径的振捣器,这样保证了砼振捣的均匀性。为解决砼表面浮浆问题,采用斜截面推进,控制分层厚度,上一层振捣时插入下一层砼10厘米左右,保证了两次投料的良好结合,避免了分层缝的发生。为解决砼表面产生浮浆过多而导致类似分层缝的问题,采用控制振捣时间,由于泵送砼坍落度较大,若振捣时间过长会导致表面浮浆过多,通过试验将时间控制在10秒钟左右,而且在施工中采用人工配合清理表面浮浆,这些都有效的解决了由于分层浇筑出现的表面颜色不均匀的问题。
砼在拆模后,为保证其强度,需浇水养生。专家会议中曾提出养护浇水不均匀会导致表面颜色发生变化。因此,我们在养护时派专人负责浇水并采用均匀喷洒的方式,做到砼表面受水湿润程度均匀[广东]框剪结构小高层住宅楼测量施工工艺,干湿一致,不产生水渍。
通过以上施工控制,此次我们试打了三段箱梁,从砼表面颜色上看,取得了很大改观,表面基本上能做到均匀一致,在一定程度上解决了以往产生的砼外观质量问题。我们要从中进一步总结经验,将其应用到下一步箱梁砼施工中去,并切实做到分工明确,责任到人;工艺明确,实施到位;原材料质量标准明确,分兵把关落实到位。从而确保联络段立交桥创精品工程,为深圳市人民再做贡献。
中铁第十三工程局盐坝高速公路